1處理技術(shù)
制藥廢水的處理難點(diǎn)在于廢水中的某些成分有可能抑制微生物的生長(zhǎng),進(jìn)一步降低廢水的可生化性,使出水不符合排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,提高可生化性是制藥廢水處理過程中面臨的首要問題。目前,制藥廢水的處理方法主要有生化法、化學(xué)法和物理化學(xué)法以及其組合方法。
1.1化學(xué)法
化學(xué)法是廢水處理的傳統(tǒng)方法,目前以氧化法、電解法以及氧化法等作為制藥廢水的預(yù)處理及$級(jí)處理比較常見。
譚燕宏研究表明,kmno4氧化法預(yù)處理中草藥制藥廢水的優(yōu)化反應(yīng)條件為:kmno4投加量13mg/l,反應(yīng)溫度60℃,反應(yīng)時(shí)間25min,ph為6,預(yù)氧化法為后續(xù)處理減輕了很大難度,但是由于反應(yīng)溫度過高,給實(shí)際應(yīng)用提出了新的問題。
趙敏采用三維電極法對(duì)河南鄭州某制藥廠維生素制藥廢水深度處理進(jìn)行試驗(yàn)研究,優(yōu)化工藝參數(shù):電解電壓為10v,極板間距8cm,電解時(shí)間20min,初始ph為4,此時(shí)cod和色度的去除率分別為59.5%和93.57%,但是酸性環(huán)境中可能會(huì)產(chǎn)生對(duì)電極和反應(yīng)槽的腐蝕作用,所以尋求適合的催化劑,使反應(yīng)在不調(diào)節(jié)ph或者在稍偏酸的環(huán)境中也有較好的處理效果,從而降低運(yùn)行的成本。
微電解法目前已應(yīng)用于工業(yè)廢水的處理。zhou jian等對(duì)鐵炭微電解系統(tǒng)處理高氮、難降解制藥廢水進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,填料的粒度,ph、鐵碳含量、氣水體積比和停留時(shí)間,影響鐵炭微電解系統(tǒng)的脫氮效率。馮雅麗等采用鐵炭微電解法預(yù)處理cod為10.08g/l,ph為8.3,鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.5%,bod5約為1400mg/l,b/c為0.14的高含鹽制藥廢水,優(yōu)化反應(yīng)條件:ph為4.5,鐵投加量40g/l,鐵炭質(zhì)量比1:1,反應(yīng)時(shí)間4h,cod去除率可達(dá)40%以上,并可以提高廢水的可生化性。該法處理設(shè)備簡(jiǎn)單、易制作、操作方便、處理成本較低、適用范圍廣、易于同其他方法聯(lián)合使用等特點(diǎn)。
化學(xué)法也可作為制藥廢水的深度處理方法。李再興等研究表明,fenton氧化抗生素廢水2級(jí)處理出水的單因素試驗(yàn)優(yōu)化工藝條件為:h2o2投加量為5ml/l,初始ph為4,fe2+、h2o2摩爾比為1/20,反應(yīng)時(shí)間為60min,實(shí)驗(yàn)證明了fenton氧化作為抗生素廢水3級(jí)處理的可行性,但在實(shí)際工程中的應(yīng)用還有待考量。張國(guó)威等以東北某制藥廠廢水為研究對(duì)象,對(duì)o3/h2o2處理制藥廢水的影響因素進(jìn)行試驗(yàn)研究,結(jié)果表明,在深度處理進(jìn)水cod約為480mg/l時(shí),優(yōu)化工藝參數(shù):ph為9,臭氧投加量1247mg/(l·h),處理時(shí)間4.5h,cod去除率可達(dá)到83%。achilleos a等利用uv-a/tio2光催化氧化法降解制藥廢水中抗生素類藥物雙氯芬酸等有機(jī)污染物,主要研究了催化劑的種類和負(fù)荷、雙氯芬酸的初始含量及h2o2的用量等因素對(duì)處理效果的影響。
2.2物化法
物化處理法通常情況下是用于高含量或生化性較差制藥廢水的預(yù)處理,也可用于后續(xù)的深度處理。主要的物理化學(xué)處理方法有混凝、吸附、氣浮、離子交換及膜分離法等。
混凝是目前比較成熟的一項(xiàng)廢水處理技術(shù),通常作為預(yù)處理工藝。蘇焱順等采用混凝沉淀工藝預(yù)處理某制藥企業(yè)中高含量制藥廢水,cod的去除率可達(dá)到40%以上。魏新渝等對(duì)osmonics的dk和dl納濾膜深度處理抗生素制藥廢水的效果進(jìn)行試驗(yàn)研究,結(jié)果表明,在相同條件下,dk膜的通量隨時(shí)間的下降幅度較小,截留率較大;隨著溶質(zhì)含量或溶液溫度的升高,納濾膜的通量下降幅度增大,截留率增大。膜分離技術(shù)可精細(xì)到分子水平,在污染物分離過程中無需添加任何藥劑,且無任何相變,在制藥廢水深度處理方面有很大的發(fā)展空間。周瑜等研究abr-mbr聯(lián)合工藝處理高含量制藥廢水,進(jìn)水cod為2500mg/l左右,可生化性差,出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。dolar d等研究了混凝-微濾預(yù)處理后采用反滲透和納濾處理制藥廢水,出水效果很好,污染物去除率基本達(dá)到100%,并成功進(jìn)行了膜清洗。
2.3生化法
生化法主要是通過微生物代謝作用降解污水中的有機(jī)污染物,目前應(yīng)用比較多的是uasb及其組合工藝。uasb厭氧反應(yīng)器具有結(jié)構(gòu)緊湊、有機(jī)負(fù)荷大、無需機(jī)械攪拌、處理效果好以及投資省等優(yōu)點(diǎn),在高含量制藥廢水以及其他工業(yè)廢水的處理中得到了廣泛的應(yīng)用。
楊可成研究用水解酸化調(diào)節(jié)池+uasb+sbr工藝處理金黃色素廢水,進(jìn)水cod為2.8~16.5g/l,ss的質(zhì)量濃度為600~1550mg/l,屬高含量制藥廢水,處理后的出水cod小于1g/l,cod去除率穩(wěn)定在85%以上。chong-jian tang等研究厭氧氨氧化(anammox)工藝處理高氮制藥廢水,處理效果較好,為高氮制藥廢水的達(dá)標(biāo)排放提供了科學(xué)依據(jù)。
uasb-sbr生化系統(tǒng)是很有代表性的厭氧好氧系統(tǒng),其運(yùn)行操作相對(duì)簡(jiǎn)單,運(yùn)行費(fèi)用合理,對(duì)于高含量制藥廢水的處理己形成較成熟的工藝控制參數(shù)。qi peishi等采用一體式膜生物反應(yīng)器(smbr)中試,研究其對(duì)高含量制藥廢水的處理效果,結(jié)果表明,該反應(yīng)器可在低污泥產(chǎn)率較高的容積負(fù)荷條件下運(yùn)行,ρ(vss)/ρ(ss)和y0隨著hrt的減小呈下降趨勢(shì)。張彤炬等采用水解酸化預(yù)處理、深井曝氣法為主體工藝處理華北某制藥廠的激素類制藥廢水,當(dāng)進(jìn)水cod為8~10g/l、bod5為4.8~6.0mg/l、ph為4~6、氨氮的質(zhì)量濃度約300mg/l時(shí),出水cod≤500mg/l、bod5≤300mg/l,出水水質(zhì)可達(dá)到gb8978-1996的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。李亞峰等采用預(yù)處理-uasb-a/o工藝處理成分復(fù)雜的藥物廢水,出水cod、bod5可滿足gb21904-2008要求,預(yù)處理采用微電解技術(shù),使cod得到有效地去除,并且提高了廢水的可生化性,同時(shí)還有良好的脫色效果。shree-shivadasan c等介紹了升流式厭氧反應(yīng)器處理制藥廢水的工程實(shí)例,處理效果較好。但是存在一定的問題,由于其有機(jī)物成分復(fù)雜,限制了反應(yīng)器的hrt,而理想的出水效果需要較長(zhǎng)的hrt。
2.4其他組合工藝
由于制藥廢水具有難降解的特點(diǎn),單一處理工藝有時(shí)不能出水效果,因此國(guó)內(nèi)外采用組合工藝處理制藥廢水的研究都比較多。組合工藝主要以化學(xué)法和生物法為主體工藝進(jìn)行展開,達(dá)到較好的處理效果。
劉香蘭等采用超聲波混凝工藝處理重慶市北碚區(qū)大新藥業(yè)的制藥廢水,制藥廢水cod為6~9g/l,ph為5左右。在超聲波輻射時(shí)間為1000s,pac投加量為0.3g/l時(shí)處理效果,cod和nh3-n的去除率分別為61.24%、58.63%。施加超聲波,可加快廢水中有機(jī)物的熱運(yùn)動(dòng)、提高比表面積,有機(jī)物與混凝劑碰撞形成共沉物的速率提高,從而強(qiáng)化混凝效果。
李亞峰等以100ml的硝基苯原水為研究對(duì)象,采用微波-fenton工藝得到優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件為:微波輻照功率為125w,輻照時(shí)間為5min,fe3+的濃度為20mmol/l,腐殖酸的質(zhì)量濃度為20mg/l,h2o2的濃度為3.5mmol/l,ph為3~6。此條件下,初始質(zhì)量濃度為75mg/l的硝基苯降解率達(dá)到96.1%,出水質(zhì)量濃度低于2.0mg/l。fenton以其氧化快速、省時(shí)節(jié)能、不帶入新的污染物、礦化度高、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)受到廣大學(xué)者的青睞,以fenton為主體的聯(lián)合工藝更是近年來研究的熱點(diǎn)。
單獨(dú)采用一般的好氧工藝處理高含量制藥廢水,對(duì)有機(jī)物含量有一定的限制,有機(jī)物含量過高會(huì)對(duì)好氧微生物有一定抑制作用,也容易出現(xiàn)供氧不足的狀況,曝氣電耗大,氧利用率低,處理效果不理想。微電解-混凝組合工藝預(yù)處理制藥廢水,生物處理和活性炭吸附深度處理的研究表明,微電解混凝預(yù)處理可減少污染物的毒性,提高廢水可生化性,生物處理去除大部分的cod,活性炭吸附法作為處理進(jìn)一步去除剩余的非生物降解的顆粒。預(yù)處理后cod和ss的去除率分別為66.9%和98.9%,組合處理工藝的cod去除率達(dá)96%,出水水質(zhì)達(dá)到gb8978-1999三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)指標(biāo)。
周俊采用催化氧化預(yù)處理+水解酸化+接觸氧化組合工藝處理合成類制藥廢水,進(jìn)水cod=25g/l,預(yù)處理后cod去除率為85%,處理后出水cod≤0.5g/l,ph為6~9,該系統(tǒng)合理的流程組合充分體現(xiàn)工藝設(shè)計(jì)的合理性和性,空調(diào)壓縮機(jī)并能有效的達(dá)到處理制藥廢水的目的。
宋吉娜等采用fenton氧化-混凝沉淀-水解酸化-好氧工藝處理cod為高達(dá)16~20g/l的制藥廢水,好氧工藝之前去除了部分cod并提高了可生化性,再與低cod為1.8~2.2g/l的設(shè)備清洗排水和生活污水混合,經(jīng)過好氧工藝處理,出水cod達(dá)標(biāo)。
mabr中試實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),包括水解酸化預(yù)處理,mabr工藝和活性炭吸附深度處理,用于處理高負(fù)荷制藥廢水。對(duì)mabr工藝的研究表明,mabr工藝能有效去除98%以上的cod和90%的氨。單膜曝氣的條件下,cod和nh4+-n容積負(fù)荷分別能夠達(dá)到1311g/(m3·d)和48.2g/(m3·d),氧的利用率可高達(dá)45%。深度處理后,mabr系統(tǒng)出水保持穩(wěn)定,cod低于200mg/l,nh4+-n的質(zhì)量濃度低于3mg/l。